江苏建筑 2010年增刊(总第137期) 水泥土搅拌桩中H型钢拔除回收施工技术 何平,成跃兵,张宇,杨新民 (南通新华建筑集团有限公司,江苏南通226300) 坤奇 要】 文章介绍在水泥土搅拌桩内插型钢支护形成止水帷幕中如何拔出型钢进行回收。 [关键词】 超高压油泵站;200吨油压千斤顶;助拔器;夹固式拔除器 [中图分类号]TU753.3[文献标 ̄-q]B[文章- ̄]1005-6270(2010}S0-0054-02 The Extractive Recovery Construction Technology of H-Profile Steel in Cement-Soil Mixed Pile HE Ping CHENG Yue—Bing ZHANG Yu YANG Xin—min .(Nantong Xinhua Construction Group Co.,Ltd,Nantong Jiangsu 226300 China) Abstract:This paper describes the soil cement mixing pile formed within the sealing of sectional support on how to pull the steel curtain for recycling. Key words:high pressure pump station;200 tons hydraulic jack;clamping device;removal device l工程概况 南京工业大学外籍教师、博士后公寓,位于新模范马路 30号.此地下室基坑面积约3 448 m ,周长约为252 m,地 下室开挖深度一7.0 m。场地环境相对复杂,北侧临近~幢6 层建筑物(浅基础),地下室外墙距其最近距离约为3.8 m, 东侧道路地下管线较多。有6层浅基础建筑物,其最近距离 离地下室约为6.4 m。基坑西侧10 m为金川I河河道,基坑 深度范围内土层以渗透性较好的粉土、粉砂为主,支撑体系 采用三轴深搅桩中插型钢形成止水帷幕,并加一层混凝土 图2搅拌桩支护 支撑。为控制拆撑后东侧及北侧支护结构的变位,在底板浇 用油毡)沿型钢四周包扎,以便于型钢拔除。(图2) 筑后需在东侧及北侧设置抛撑。(图1) 3 H型钢拔桩前要求(图3) 3.1 整个围护体系在地下室结构施工完成,并达到养护期 后方可拔桩施工。 3.2吊车就位必须注意安全,撑脚稳定,转动半径内不得碰 撞其它物体,25 t吊车停放位置应满足前后撑5.5 m、左右 图1基坑施工现场图 2水泥土搅拌桩支护(内插型钢) 支护桩采用三轴水泥土搅拌桩中850@1200中插型钢, 水泥掺量为22%。水灰比控制在1.2:1至5:1,土体容重统一 取18 kN/m ,桩体问搭接长度25 cm,中心距600 mmx2,北 侧型钢间距为600 mm,H型钢规格为500x3OOxl1×18。型 图3拔桩前要求 钢埋深12.8 m 15.7 m,共237根。在浇筑混凝土顶冠梁时, 【收稿日 ̄12010—09-13 对顶冠梁内的H型钢进行隔离包扎,采用泡沫塑料片(或 【作者简介】张宇,南通新华建筑集团有限公司,工程师。 江苏建筑 2010增刊(总第137期) 55 撑6 m、吊臂长25 m的要求。 3_3拔除的型钢堆放高度不宜超过3层,达到一定数量后 及时运出; 3.4型钢拔除采用间隔法拔除:拔一隔二,顺序为1_4—7, 2—5—8,3-6—9。 4型钢拔桩过程和设备 4.1起拔设备使用超高压油泵站操纵2只20o t油压千斤 顶升降,千斤顶放置混凝土顶冠梁上的H型钢两侧,另外, 吊机挂钩垂吊助拔器上端。吊助拔器下端孔和H型钢开孔 图5拔桩检查 处内插入销子,即可起动千斤顶上升,到达千斤顶的行程后 4.2为避免拔除后H型钢后的空隙对临近建筑物及地下 换孔(视间距而定)复顶,在H型钢拔出一定高度(千斤顶 管线等造成影响,待拔除H型钢后须采取跟踪灌注黄沙和 复位后高度+助拔器高度+1M)后再用夹固式拔除器套人H 注浆填充措施。 型钢内。往复提升逐渐将型钢安全拔出为止。(图4) 4.3主要施工设备:超高压油泵站、2只200t油压千斤顶、 助拔器、夹同式拔除器、25 t汽车吊、电焊机1台、氧、乙炔 气1套。 4.4在型钢拔除过程中,随时监测基坑土体变化情况,如 有异常,应立即停止拔桩,会同监理商讨解决后再行施工。 (网5) 5 H型钢回收经济价值 500x300xllx18型钢共237根,129 kg/m,每根桩按 12 m计算.237x12x129x36O0元/吨/1000=132.075万元。 图4拔桩过程和设备 妇业 业 业 业螗坐坐 业坐坐坐坐业 业坐 坐 业坐船业 业业 坐 业坐 业 (上接第42页) 场区周围建筑物的准确信息,利用监控信息的反馈分析,更 进一步发展,使地下室施工得以顺利进行。 好地预测系统的变化趋势.及时指导施工,必要时修改设计, 从现场实际情况和监测数据可以看出,沉降和水平位 确保工期和施工安全。本工程共布置20个水平位移监测 移量主要发生在基坑底人工挖孔桩开挖和爆破期间,从总 点、58个竖向沉降监测点和5个地下水位观测井。基坑周 的结果看.在基坑土方开挖和桩基及地下结构旅工过程中, 边水平位移预警值为40 ITlm、最大竖向沉降预警值为40 mm。 部分监测数据已接近预警指标。但未对周边建筑物、地下管 基坑围护桩顶位移及周边沉降监测典型曲线如图3。 线及支护结构本身造成不良影响.现已施工至主体封顶,基 竖向沉降量最大值为43 mill、最小值为5 mm;水平位移最 坑处于稳定的安全状态。 大值为36 mm、最小值为3 mm。 6结论 7 6.I 深基坑支护结构选型应综合考虑基坑特点、工程地质 条件、周围环境、施工条件及工程造价等因素,因地制宜地 选用技术可靠、经济合理、安全适用的支护形式。 6.2钢筋混凝土支撑结构的整体刚度好.变形小.安全可 靠。这对控制基坑周围建筑物的不均匀沉降、保证地下管线 和道路的正常运行都是非常重要的。 4 3一#∞.5 ) ~i ._—啦——-・雌 戤■.I hh姑■ 43m●棚H 2 m 6-3施工期问对基坑土体及周围建筑物的位移、沉降监测 图3基坑围护桩顶位移及周边沉降典型曲线图 的及时性和对变化信息的精确性均有利于及时采取相应措 根据监测数据.在施工过程中总体情况良好 但在2006 施,保证基坑施工和周围建筑物的安全。 年11月3日出现了异常情况。基坑北侧景观水池处部位存 6.4本基坑工程面积和深度均较大且地质条件和周边环 在较大水平位移,尤以s4点最明显,通过l1月1日至l1月 境复杂,实践证明本支护结构的设计与施工是成功的。 3日的监测结果比较.s4点水平位移增加了16 mm。 参考文献 通过分析.造成基坑水平位移的原因是景观水池处紧 【l】南大微结构国家实验室工程勘察报告【R】.(K2005—59), 挨基坑,且荷载略超过了设计允许堆载20 kPa,I1月1日 2005. 水池开始注水.水池产生的荷载导致了基坑的水平位移急 【2】黄熙龄.高层建筑地下结构与基坑支护【M】.北京:宇航 剧增大。针对上述分析,确定了以下解决方案:(1)减小基坑 出版社.2002. 超载,将景观水池的水全部抽干;(2)水池范围围护桩桩问均 [3】JGJ120—99建筑基坑支护技术规程fS】.中国建筑工业出 在一4.5 111处增设一道锚杆.锚杆采用 28钢筋,直径为 版社.1999. l30 mm,长度暂按l8 m并根据施工实际情况调整,入射角 『41赵志缙.高层建筑基础工程施工【M1.北京:中国建筑工 为25。。腰梁采用Q34512o的槽钢;(3)/JIl大观测频率若水平 业出版社.1994. 位移进一步发展需进行回填土方。通过以上技术措施确保 『51纪广强,董平,秦然,等.基坑开挖对周围环境影响的监测 了基坑支护结构的安全.实际效果是明显的,基坑变形未有 『J1.水文地质工程地质,2002(5):29—32.